巴陵石化煉油部針對前階段節能降碳大排查查出的“跑冒滴漏”等問題,結合夏季安全生產運行實際,列清單、抓整改,落細落實各項措施。
年初以來,該部明確全年節能降耗目標,分階段有序推進。煉油裝置、環己酮裝置、MTBE(甲基叔丁基醚)裝置結合生產實際,扎實開展節能降碳工作,取得良好成效。
煉油裝置根據當期生產負荷、原油性質等特點,加強精細管理,提升裝置運行平穩率。專業技術組從提高各焚燒爐熱效率等方面入手,指導班組優化操作,上半年干氣單耗同比降低約1.2千克。他們還嘗試將焚燒爐改為富氧燃燒模式,降低外排煙氣一氧化碳濃度,回收了煙氣能量;通過優化石油醚溶劑油分餾塔底重沸器出口凝結水流程,檢修更換系統內漏換熱器,降低了蒸汽及新鮮水的消耗量。
環己酮裝置算好能耗“成本賬”,將加氫系統副產蒸汽全部回收利用至精餾系統,防止通過溴化鋰機組排空造成浪費。在低溫時期按上限指標控制循環水溫度,進一步降低循環水消耗。該裝置還要求各班組強化實時監控,確保10號空壓機放空閥保持全關,全部空氣用于氧化生產,多產環己酮,間接降能耗。
MTBE裝置在原料中碳5組分偏高、不能停用碳5塔推動節能的情形下,加強工藝調優,適當降低催化蒸餾塔、脫硫塔、脫碳五塔回流量,維持較低回流比運行,在保證產品質量的前提下,降低蒸汽消耗。他們還根據氣溫變化,適時調整循環水換熱器循環水量,能耗同比降低22.8千克標油。
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