在陜西省渭南市華州區精細工業園區,坐落著一家集煤化工、磷化工、精細化工為一體的老國企——陜西陜化煤化工集團有限公司(以下稱“陜化公司”)。隨著現代煤化工技術不斷發展,陜化公司過去的合成氨生產工藝技術逐漸與新型技術要求不相適應,噸合成氨綜合能耗一度居高不下。
據介紹,合成氨指由氮和氫在高溫高壓和催化劑存在下直接合成的氨,但合成氨行業是一個高耗能產業,
碳排放量普遍較大。對企業而言,降本增效至關重要,必須以穩產促高產、以提效促節能。為了實現企業高質量發展,合成氨裝置的能效提升成為陜化公司突破自身瓶頸的關鍵之舉。
一只水桶能盛多少水,取決于最短的那塊木板。要想進一步釋放合成氨的效能,必須精準找到短板所在。陜化公司在生產中發現,低溫甲醇洗T-1601洗滌塔在高負荷下存在溫度高、塔壓差大、輕微液泛等現象,有時還會造成二氧化碳產品氣中硫含量超標,導致合成氨、尿素系統很難有提升空間。
據介紹,低溫甲醇洗是合成氨生產中最主要的凈化單元,T-1601塔是低溫甲醇洗工段的核心設備。“通過專業團隊對整個生產系統進行標定,我們發現T-1601塔就是制約系統安全高效和高負荷運行的主要問題。”陜化公司副總工程師樊小明說。
找準短板,還需要對癥施策,陜化公司決定量身定做新塔盤。安全問題如何解決,塔盤采用什么形式、什么材質,開孔率確定多少為宜……一系列問題擺在眼前。陜化公司組織多次實地考察交流,制造商根據所提條件重新對塔盤進行設計。
經過深思熟慮,陜化公司決定利用合成氨系統年度大修之際對設備進行更換。由于T-1601塔在使用過程中容易沉積硫化亞鐵,硫化亞鐵與空氣中的氧氣發生反應容易引發著火。為確保萬無一失,工藝處理方案經過了反復討論推演。歷時10余天作業后,對全部塔盤進行更換。
據陜化公司科技發展部部長邊利利介紹,新塔盤的適配性很高,更換后入塔氣量穩定提升10%以上。陜化公司還不斷進行技術攻堅,優化系統運行,實施降低各類消耗措施,在提高入爐煤漿濃度和工藝氣有效氣組分上狠下功夫。“目前,氣化煤漿濃度已穩定在63.8%以上,工藝氣有效氣組分達到83%左右,合成氨系統的綜合能耗被不斷刷新。”陜化公司氣化分廠廠長郗鋒濤說。
邊利利說,自2022年7月份系統檢修恢復開車以來,T-1601塔壓差降低,各層塔盤液位穩定,塔內各溫度點和以前相比均有所下降,凈化后工藝氣指標穩定。據測算,本次改造優化后每年可提升效益1.4億元以上。“目前,公司每噸合成氨的綜合能耗為1.19噸標準煤,達到國內領先水平。”陜化公司黨委書記、董事長屈戰成說。
近年來,公司對標一流企業,經過200余項技改舉措,多項消耗值已躍居同行前列,公司年可節約4萬余噸標準煤。預計到2023年底,可實現年節約7萬余噸標準煤、
碳減排20余萬噸。
鍋爐爐渣含碳量降低了3.2%,實現節煤率2%以上;自主研發的氣化煤漿提濃改造,讓煤氣化能耗下降了5%……一組組新數據意味著陜化公司節能降耗、減污降碳工作取得了突破性進展,高產低耗已成為常態,為
綠色低碳發展打下了良好基礎。“降本增效是企業生存和發展的重要法寶。”屈戰成說,陜化公司將本著“向系統要效益”的原則,從源頭降低能源消耗,到過程管控挖潛增效,爭取在規模、效益等方面取得更大進步。
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